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肖特基二极管金属质量问题分析及改进措施研究

作者:海飞乐技术 时间:2018-05-24 11:20

  肖特基势垒二极管,简称肖特基二极管(SBD),是一种优良的低功耗、大电流、超高速半导体器件。肖特基二极管为芯片面积较大的功率器件,正、背面均采用TI-NI-AG三层金属镀膜工艺。金属质量的好坏不仅影响片面,甚至会影响到产品的电参数和良率,因此研究金属质量对肖特基产品有着非常重要的意义。
 
  1. 异常现象及原因分析
  1.1金属迸溅
  金属迸溅是金属化蒸发工艺经常出现的问题,表征现象为金属表面出现不规则的金属突起点,显微镜镜检表现为大黑点,如图1所示。金属迸溅后的片面,严重影响片面质量,并极易造成晶圆片在减薄过程中碎片。严重的迸溅有时会导致金属层局部破损,伤及势垒层,如图2所示,严重金属迸溅的片面,进而导致产品的击穿电压降低。

图1 轻微金属迸溅的片面
图1 轻微金属迸溅的片面
图2 严重金属迸溅的片面
图2 严重金属迸溅的片面

  针对上述现象,做实验跟踪排查,发现蒸发金属源清洗是导致此异常现象的直接原因。
  之前常规的金属源清洗主要是采用乙醇超声来去除源表面的有机物,但在蒸发过程中仍能发现金属源锭表面上浮游一些杂质。分析金属源在清洗时虽然去掉了有机物,但会有金属氧化物等其他杂质,在高温蒸发时这些杂质会导致整个蒸发源锭表面熔融状态不一致,导致蒸发源轻微迸溅,进而造成晶圆片表面出现上述现象。
 
  1.2金属“毛刺”
  金属毛刺是金属异常的另一现象。表征现象为在晶圆片经过背面腐蚀工步后,正面金属边缘出现刺状物,如图3所示为轻微“毛刺”,现象,严重的情况会聚集成絮状,如图4所示。严重“毛刺”现象会严重影响晶圆片的片面质量及最终的参数结果。
图3 轻微“毛刺”现象
图3 轻微“毛刺”现象
图4 严重“毛刺”现象
图4 严重“毛刺”现象

  经过排查实验及数据积累,发现现象主要发生在背面腐蚀工步之后,之前工步并没有出现,并且只有晶圆片外边缘才有,严重者才会延伸到晶圆片中心位置。因此分析应该是在背面腐蚀时腐蚀液通过裂片槽从晶圆片四周渗入,腐蚀到了金属,使金属“起刺”。
 
  1.3金属DIC模式“鼓泡”
  现象为镜检DIC模式下引线孔内出现不规则鼓泡,图5为DIC鼓泡现象一、图6为DIC鼓泡现象二。有此现象的晶圆片在中测时会出现正向压降Vf升高,致使产品成品率降低,而且会在后道封装划片时出现正面金属层大面积翘起,而使晶圆片整片报废。
图5 DIC鼓泡现象一
图5 DIC鼓泡现象一
图6 DIC鼓泡现象二
图6 DIC鼓泡现象二

  金属鼓泡主要是由于金属化工艺中,晶圆片在进行前清洗时,由于清洗的效果不好,不够彻底,致使图形里残留杂质。正是这些杂质的存在导致金属与硅基底粘附性变差,甚至金属脱落。
 
  2. 改进措施
  2.1改进清洗金属源方法
  针对常规的清洗源方法无法有效去除金属氧化物这一敝处,我们在常规清洗后采取了增加金属腐蚀液的办法。经过不同配比的腐蚀液对比实验,找到了最佳的腐蚀液配比,能更有效的去除金属氧化物,并把清洗后的金属源存放在氮气环境下防止再次氧化。经过这种方法清洗的金属源在高温蒸发时源表面杂质大量减少,迸溅现象几乎消失。
 
  2.2优化背面腐蚀工艺
  针对背面腐蚀液钻蚀金属的异常现象,我们对背面腐蚀液的比例进行了多次调整,同时对腐蚀液的温度进行拉网实验,最终确定了腐蚀时间和腐蚀速率最优的组合工艺条件,在满足正常的背面腐蚀要求基础上,使正面金属钻蚀现象得到控制。同时,调整了减薄前贴膜时的
温度,并发明了特有的操作手法,使得兰膜的贴合效果更佳,更好的在背面腐蚀时对正面金属进行保护。经过上述两项改进,使金属起刺的现象得到了彻底控制。
 
  2.3改进金属前清洗设备
  金属前清洗是金属化工艺非常关健的一步,由于以前的冲水效果不是很好,针对DIC鼓泡现象,我们对清洗台进行了彻底改造,更换了老旧的控制部分,让冲水过程更加稳定。通过调整喷射口的位置,加大水压,恢复清洗槽底部氮气发泡功能,使晶圆片清洗得更加充分彻底。同时,加强对甩干桶的过程控制,使整个清洗甩干过程更加稳定。经过改进,金属DIC鼓泡问题得到彻底解决。
 
  3. 应用结果
  经过多次实验,并对上述单项工艺进行改进,对晶圆片出现的金属异常现象有了很好的抑制作用,并且同时并未发现有其他异常现象出现,最后我们将上述优化改进工艺应用到实际生产中,连续追踪了数十批产品,均未发现异常现象的再次发生,效果明显,有效提高了肖特基二极管的成品率。而且上述问题的研究对其他金属质量问题的解决有很强的帮助。




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